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服務案例

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無機聚合物調堵技術

一、井況

該區塊為高孔滲(孔隙度29%)、疏松砂巖、常規油藏,油藏溫度69℃。

分析相關資料可知,XX-59井原是井組注水井,且與XX-57井連通性較好,已形成竄流大孔道。后XX-59井因出砂,封層上返后改為油井,XX-91x井代替XX-59井成為該井組的注水井,且很快連通了XX-59井與XX-57井間的大孔道,形成無效注水,具備降水的需求;而儲層潛力資料顯示,XX-57層內還有大量剩余油,具備增油的基礎。

二、設計解決方案

1、主導思想:

對油井(XX-57)和水井(XX-91X)均實施無機聚合物調堵技術,從大孔道兩端共同封堵,從而達到受效面積更大、有效期更長,井組綜合治理,協同增油的目的。

2、工藝流程

(1) 油井(XX-57井)正常生產,水井(XX-91X井)關井。

(2) 水井井口壓力擴散至1MPa以下,實施封堵作業;

(3) 水井封堵后,井口壓力擴散至1MPa以下時,對油井(XX-57井)實施堵水施工;

(4) 水井(XX-91X井)開井注水;

(5) XX-63井開井生產,XX-71井正常生產;

(6) XX-57井開井生產。


三、漿體技術指標

(1) 粘度:20~25 mPa.s;

(2) 密度:1.17~1.19g/cm3;

(3) 穩定性:靜置1小時上下密度差為0;

(4) 稠化時間:100~120h(69℃下靜置);

(5) 固化時間:120-130h(69℃下靜置)。

四、施工過程簡述

2015年12月13-16日,對XX-91X井實施了調堵,注入前置清水30m3,堵劑段塞98m3,頂替液105m3,累計擠注入井液233m3。啟動壓力(油壓)11.5MPa,停泵壓力(油壓)19.2MPa。

2016年1月6日至1月8日,對XX-57井實施堵水,注入前置清水10m3,堵劑段塞90m3,頂替液30m3,套管灌清水1.2m3,累計入井液體131.2m3。啟動壓力(油壓)3.0MPa,停泵壓力(油壓)17.0MPa。

五、效果跟蹤

XX-57井在措施前日產液13.69m3,日產油0.43噸,含水96.86%;于2016年1月6日至1月8日施工,2016年1月21日投產;措施后30天,平均日產液10.83m3,日產油6.14噸,含水43.3%。增油幅度達到1328%。

XX-91X井在措施前日注水24.8m3,油壓21.14MPa;于2015年12月13日至16日施工,2016年1月22日投注;措施后30天,平均日注水20m3,油壓19.0MPa。措施效果顯著。

XX-57井堵水前后措施效果對比曲線




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